X-wing Fighter Building Log

 




這個計畫主要的問題還是在重心、馬達位置、馬達偏角、鴨翼尺寸位置等等都沒有足夠的資料可以找的到。
事實上,我搜尋過很多網路上的資料,X-wing 目前還沒有任何成功的case是沒有安裝鴨翼或者水平垂直尾翼的。
所以我的設計裏頭還是依照傳統方式來處理重心的問題。希望浮力中心能夠落在重心後方一點點,而重心則跟馬達推力線垂直。

我有另外一篇文章是討論這個問題

這台飛機會使用Omnibus F4 pro 的FC,安裝Ardupilot pilot,使用Quadsitter的飛行模式。
飛行方式可以參考我之前兩個project的飛行影片

Flywing https://youtu.be/q0PLckkjOUk


FlyRing https://youtu.be/05obaTj6Mqs





這兩個影片的機體設計看起來非常不同,但是軟體設定是一樣的。
由於FC的介入,所以我期待X-wing 能夠在先天氣動設計不穩定的情況向能夠控制。

目前計畫是依舊設計施工,等是飛之後再看看有沒有辦法透過重心移動的方式來移除鴨翼。

7/24 




目前主要部分已經完工,在假組裝的顧過程發現一些小問題,像是穿線孔位置不合適等等,測試一號機先暴力安裝,圖會同時改,等一號機退役之後,二號機會更好處理

2023/7/30

    穿線的確沒設計得很好,現在就只能挖孔硬穿。反正側面的孔還有馬達安裝座得重新設計




2023/8/1

  漸漸接近完成,上次摔機只把連接線的插座拉掉,重新焊接過好像還好。目前硬體都還沒出現狀況。




2023/8/2
  完工,並且在家裏頭完成停懸,很訝異機翼的剛性居然夠,停懸的時候並沒有發生共振的現象。


2023/8/9 不成功
進入FWA模式沒辦法控制....

https://www.facebook.com/100008458878039/videos/598028575591320/



2023/9/17 墜毀
  8/9號那次再轉入FWA的時候有手動壓了一下機頭,防止飛太高,以為是這個原因,這次切到FWA之後就完全不介入。結果一切到FWA之後飛控完全無法維持穩定,而且感覺除了無法穩定之外受到風的影響也很大。

2023/10/3

在墜毀之前有有設計另外一個版本是沒有前鴨翼,所以重心就盡量靠近馬達位置,電池載重心後面,飛控放前頭。而且主翼縮短了一些,從突出的補強桿看的出來。

拖這麼久其實是上次試飛失敗之後對於這個外型已經失去信心,不過老是看動漫也不是辦法,所以還是逼著自己把它做完。

2023/10/9
  完成組裝! 
  翅膀上走線的槽開的還不錯,可以把線理的很漂亮。其他沒甚麼特別重要的事情。



試飛結果:
  後來又試飛數次,在停懸模式原始長度依然對於側風的抵抗力偏弱,幾乎沒辦法控制。所以接下來是把翅膀截短在測試一次,這次好多了,但是仍然稍嫌不足,而且會整台飛機被吹跑,後來再砍一次,並且把馬達偏角加大,印象中增加到6-7度。這次停懸就很穩。
至於平飛根本沒辦法操作,即使到最後一次還是一樣,一切到平飛模式幾乎立刻失控。可見得這台飛機在氣動力學上有本質的錯誤。

結論
  我猜如果翼型改成飛翼的尾部上翹模式而不是全對稱 理論上應該可行。

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