發表文章

目前顯示的是 3月, 2023的文章

Ardupilot Auto Mission

 關於Ardupilot的自動飛行模式一定要坐下筆記,免得下次又忘了。 1. VTOL起飛一定要使用VTOL_TAKEOFF才會垂直起飛,不然的話,一ARM之後,如果使用TAKEOFF則會瞬間全速從地面衝出去,沒掛掉算運氣好。 2. 啟動方式很容易手忙腳亂,簡單說,ARM之後切到AUTO模式就開始執行。問題是ARM完成之後去按電腦切AUTO之後要記得回頭把遙控器油門開到中間。不然模式變成其他的時候容易出問題。 3. VTOL_TAKEOFF有幾個特色,就是TAKEOFF之後並不是停住!!!!非常重要,而是頭朝哪就從哪個方向衝出去,所以如果起飛有風或者YAW鎖定的不好要特別注意,如果不小心往背後衝就要撞樹了,如果沒有下一個導航點就不知道飛到哪? 如果導航點在反方向會自動轉彎掉頭。 以下是飛行模式 QRTL的話就會回來並且進入降落 https://ardupilot.org/plane/docs/qrtl-mode.html QLAND是使用Q模式直接降落 無論當時高度 LOITER to QLand 則是先LOITER降低高度到Q_RTL_ALT然後切到Q模式 相關參數 Q_RTL_ALT WP_LOITER_RAD 以下只有mission可用指令 VTOL_LAND則是這個點立刻下降 RETURN_TO_LAUNCH效果跟RTL一樣是回到上空盤旋不執行降落,只有QRTL才會執行降落

Tailsitter 2號機

圖片
  自從上次一號機失敗之後好一陣子,決定開始二號機改進。 (一號機測試的文章在這 https://infinityhobby.blogspot.com/2023/01/tailsitter-planes-setting.html) 二號機這次直接參考大陸一台叫做Swan-K1 這台網路上看到是使用PIX4,原理跟我的一號機相同。但主要差異在於馬達偏角很顯眼,我猜這應該就是YAW保持穩定的關鍵。 在逆向的過程中,特別簡化了機體,把很多部分改成使用碳纖棒,這樣可以減少列印時間也減少重量。 重心部分我特別做了一個縮小版(70%)來手丟,初步計算是使用https://rcplanes.online/cg_wing.htm 我記得還有找到另外一個網頁,算出來結果完全不同,手丟測試是覺得重心前面一點高速穩定,但是失速點會高一點,但是重心後面的話可以漂遠一點,低速也可以飛,但是飛行就很不穩定。 重心位置大致在螺旋槳面中心。我猜應該是K1的重心吧。 翼型使用EPPLER 326,原因是看起來厚度很夠,尾巴翹的也很誇張。飛機射機接近翼端我有做外洗角。主翼攻角看圖片K1好像沒有,所以我也沒做。 23/3/8今天基本上中心部分完成,發現的問題是原始設計艙蓋因為重心配置的問題,導致飛控要往後移動,會碰到中間補強桿所以得墊高。但是這樣就會超過原本設計的機體厚度,所以艙蓋得單獨重新畫過。 圖已經畫好,目前正在印。 停懸測試真的比第一版穩定很多,但是機身強度不足,所以會共振。希望改良的艙蓋裝上去可以增加強度,不然就得用細的碳纖棒在馬達中間拉補強了。 所需要碳纖棒:     5x150mm x4     5x114.8mm x 4     3x632mm x 1 3x303mm x 2  其他所需要零件: GPS Modul TELEMETRY  OMNIBUS F4  Genfan 5" prop 45A 4in1 BLHeli_S SA2306 KV2345 x 4  23/3/19 基本上已經全部完成,等待最後飛行測試。 3/22 老外給了一份重要資料 https://github.com/ArduPilot/ardupilot/blob/master/libraries/A...

VTOL 3號機

圖片
  製作過程就不贅述了,跟2號機差不多。只不過這次選擇馬達座採用橫式,這樣可以維持機翼不用修改,也不需要另外走線,這樣就可以方便拆裝。 只是橫置的話,很難把兩根管子埋到剛好平行,結果是盡量保持平衡插進去之後再用補土作為細部角度調整。 當然,最後測試的時候發現僅用機體來支撐管子強度也不夠,所以3D列印了四個補強底座。 另外馬達的角度也傷腦筋,稍微有點差異就會造成扭矩不平均,使得其中一個對角的馬達為了要抵抗扭矩而不正常抬高轉速,導致過熱。 所以3D列印的馬達座就不適用了,後來改用淘寶的馬達座方便調整。 至於這次停懸PID有用心調整,滾轉跟俯仰因為質量分布不同要分開調整。 前腳架也在試飛的時候扯斷,因為很難確保下降的時候不往前進,所以我打算就完全不使用腳架。 3/17 第n次試飛。這次戶外測試一次解決馬達角度調整跟PID調整。基本上很順利完成。馬達角度最後是覺得只要調到不過熱即可,因為有時候因為側風緣故,也會導致其中兩顆馬達過熱。 這次發現從Quad過渡到FWA的速度是個大問題。如同一拿到飛機時就發現這台飛機主翼攻角非常大,猜想可能會有問題。結果真的是這樣 第一次從Q模式轉到FWA,一直抬頭到直接在天上翻了一圈,後來趕快切回Q模式才救回來,另外一次則是幾乎失速。 回來看了一下紀錄,基本上飛行速度最高超過50kph就很容易抬頭,大概40-45就很好飛。 所以關鍵是從Q過渡到A模式的速度要降低。 另外重心問題也要調整,目前前推動力太大,我打算把前推馬達換小一點,也順便降第尾巴重量。 過渡相關參數 https://ardupilot.org/plane/docs/quadplane-transitions.html#quadplane-transitions 如果您轉換到任何其他固定翼模式,則 VTOL 電機將繼續提供升力和穩定性,直到您達到 ARSPD_FBW_MIN 空速(如果沒有空速傳感器,則為空速估計值)。這個階段稱為“過渡空速等待”。 (目前ARSPD_FBW_MIN =9, ARSPD_FBW_MAX = 22) 前者約32kph 應該可以,我把後者改成15 (約50kph) 一旦達到ARSPD_FBW_MIN ,僅 VTOL 電機的貢獻將在 Q_TRANSITION_MS 毫秒(默認值為 5000,即 5 秒)內緩慢下降,然後將關閉。傾轉旋翼將緩慢旋轉至...