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吹吸控制電動滑板-成功 2022-04-23

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感謝Arduino.Taipei社群裡的Oliver August 以及老朋友Hung Henry大力幫忙,我才能夠在這個周末順利帶小孩去公園玩電動滑板。我家公子真的相當滿意這個東西,一直讚不絕口,而且路上還遇到他學校老師也在遛小孩,就順便好好介紹了一番。 前面的故事請參考這篇 前幾天就是在等傳感器,超級熱心的網友提供了XGZP04的晶片而且很快就收到了,正在實驗板上努力OP電路的時候,老朋友Henry剛好之前有在玩無人機,而這顆傳感器MS4525DO在無人機的空速管裡頭用到很多。當他看到我的發文後立刻就把手邊剩下的傳感器寄給我。幾乎是只比XGZP04晚半天就收到了。 所以最終還是採用MS4525DO的解決方案,這樣的話可以減少製作時間,而且電路板也會小很多。當然,Oliver的熱心也會好好研究,畢竟XGZP04真的便宜很多。 4/22那天從下午開始就在焊洞洞板,期間也遇到很多問題。 1. Servo的電力消耗造成整個arduino當掉,這個問題用USB供電的時候並不明顯,所以在最初用Arduino UNO測試時並沒有被發現。換成升壓模組來供電就幾乎開不了機。這個問題同時牽涉到升壓模組跟Servo兩者,在查原因的時候花了不少時間。 Servo的問題國外討論區已經把她說是月經文了,還有個特別名字叫做stall current。討厭是並非隨時隨地電流都很高,就是偶而出現,所以用三用電表還量不出壓降。後來把servo換成比較高檔的,升壓模組也從2A換到4A才順利解決。 2. 原本的Arduino nano也是有點問題,有的時候讀的到傳感器資料,有時候又讀不到。也是卡了很久。最後換了一塊板子才順利解決。 3. Arduino pro micro是爛東西,程式如果上傳的時候選錯型號就掛掉。Sparkfun自己也在troubleshooting有寫,我也在這個板子上卡了好久。 以上全部問題釐清已經是晚上一點了。簡單的說,就是倒楣,一共就四個元件結果全部出問題一遍。 一直到23號星期六早上重新焊過一塊板子才完全處理完。 下午就帶我家公子去河濱公園玩了,真的很開心。 最後還有一點點小問題,就是servo的滾輪跟遙控器的滾輪還是會滑開,所以有的時候會鈍鈍的,朝反方向動一動就可以。目前的滾輪我是用遙控模型飛機的海綿輪胎,之後我會看看有沒有辦法改成橡皮或者摩擦力更大的材質。 2022/5...

全球資金緊縮,必然會對經濟造成影響

剛剛看到我自己去年九月底寫的文章覺得很好玩。 雖然這些文章放在blogger上,但主要還都算是寫給自己看的,比較像是筆記或者工作紀錄,筆記放公開比較會用心寫,檔案也比較容易保存。 只是沒想到這次猜的超準,過了半年居然跟當初預期的完全相同...以後遇到我請叫我顧半仙! 哈哈...自爽而已 前兩個星期美國宣布升息一碼,隔天央行立刻跟進。為了因應全球通膨,全球大收水的行動正式展開。 有的時候真的覺得,這些官員腦子是不是進水,或者是背後還有更深的戰略考量,我就不清楚。不過連我這種站在市場末端韭菜都知道任何的貨幣政策都會有"遞延"的時間差。 其實收水的動作早在去年九月就該開始了,搞不懂那時候經濟已經確認OK,股票又漲的亂七八糟的時候,就應該停止印鈔。但卻持續印到現在。美國好像一直到前幾天才停止買債。真是莫名其妙。 好啦,廢話不說,直接切重點。 反正我的觀察就是現在才"開始"收水太慢,通膨還是會繼續持續大約半年。股票跌定了,剛好昨天才讀到"一個投機者告白"這本書裡的一段文章,簡單的說,市場的任何波動都是反應投資人的"預期"。因此只要發生了就成為過去。 只有貨幣政策是"必然"會在未來發生。政府的貨幣政策絕對會影響市場。 台股最近才開始跌,美股也跌了一大段,一堆韭菜還在抄底。只能對這些人由衷的感激,如果不是你們,就不會有另外一群人賺的到錢。 反正接下來一直到年底甚至明年中,股市發生的強況只有兩種,"盤跌"或者"崩跌" 我是已經做好準備了。減碼長期投資持股的籌碼,清空短期投機持股。增加固定收益商品,ex特別股。 唯一我認為還有投資價值的是陸股(只能買到香港發行的陸股),理由就是實在是跌到沒空間跌了,殖利率真的很香,就算再往下跌,股利也絕對能有所保護。 第二個理由就是我相信美國收資金的同時,大陸十之八九會持續寬鬆。就跟之前一樣,當美國寬鬆的時候大陸反而死都不放銀根。 我相信這絕對是經融戰略的考量。 在未來,熱戰將不在是國際角力的重點(這次普丁真是白癡了),經融戰爭這種隱晦不明顯的戰爭才是未來的重點。 也是小韭菜翻轉人生的機會。大家好好把握。

吹吸控制電動滑板 2022-4-17

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  之前小孩一直吵著想買電動滑板,這次學校考試成績不錯,所以讓他自己出了一半錢,我出另一半的幫他買了一個電動滑板。 滑板本身性能真的不錯,很夠力、省電而且速度很快。我們挑的長板也蠻適合用坐的操作。只是小孩的病讓他幾乎失去手肘以下的功能,腰部以下也幾乎沒有功能。所以只能很免強的使用一些代償的姿勢來控制遙控器的速度,並且盡量維持平衡。 他的肌肉用在穩住身體就已經有點困難,手部則是幫助穩定身體。所以還要幫著操作遙控器實在有點免強。 之前我有幫忙開發吹吸滑鼠的,所以程式的部分只需要把之前寫過的code拿出來改一下,大概20分鐘就弄好了。 機械結構的部分有點傷腦筋。 硬體的部分有兩種選擇,一種是把遙控器整個拆開,看看速度控制的部分可不可以直接由Arduion模擬訊號輸入。不過這樣的話就得另外再買一支遙控器,最近大陸疫情嚴重,從淘寶買的話可能得等很久。 另外一個方案則是使用外掛的方式,透過控制servo來轉動遙控器滾輪。這樣做的話,就要用機械結構來持續給一個下壓的力量來壓住servo,不然滾輪很容易鬆脫。 昨天試著把腦海中的大致結構用3D列印測試看看。結果還不錯! 下面的影片就是開發中的結構。 這些照片則是測試電路以及機械結構。 接下來就是把電路縮小了。零件已經買好了,之前還有剩下一個Arduino pro micro,另外去光華商場買了一個小的鋰電池跟升壓充放電模組。(有光華商場真好,就不用慢慢等郵購了) 以上的東西用洞洞板焊一焊應該就可以工作了。